陕烟总厂延安分厂:坚持自主创新浇灌品牌之树

2006-09-29来源:东方烟草报作者:李新
    “延安精神的另一个重要内涵是自力更生,落实到企业文化建设中,我们认为就是要始终坚持自主创新的发展之路。”延安分厂厂长张国亮这样对记者说。
注重科研 依靠技术强品牌
 
    “今年3月份,国家局张保振副局长在考察延安分厂时明确要求要坚持自主创新,强化专利技术意识,依靠技术搞好品牌建设。延安分厂上上下下深刻领会张保振副局长的讲话精神,始终坚持以我为主,重视新产品、新技术的开发与应用。”张国亮说。
 
    延安分厂通过制定行之有效的奖励办法,鼓励员工开展自主创新,不断提高产品的技术含量和附加值,增强品牌的竞争力,努力做大做强延烟品牌。
 
    在延安分厂使用的烟叶中,陕北地区出产的烟叶占了很大比例。陕北地区无霜期短,温差大,气候干燥,出产的烟叶成熟度较差。而延安地区年平均温度不到10℃,温湿度较低,收购来的陕北烟叶的自然发酵效果就受到了很大影响。烟叶品质上不去,已经成为延安分厂实施品牌战略的一大阻碍。
 
    为了解决这个问题,延安分厂组织了一批科研骨干,展开了技术攻关。勤奋的科研人员从被广泛应用于食品、化工等行业的生物加酶技术中得到了启示,决定利用该项技术改善烟叶的品质。生物加酶技术在烟草行业内虽然也有过一些试验和探索,但由于技术等方面的原因,始终没有应用于实际生产。延安分厂科研人员依靠自己的技术力量,刻苦钻研,勇于创新,经过一番努力,他们成功的将生物加酶技术应用于烟叶的发酵过程,成功突破了烟叶品质不高的瓶颈,明显改善了延烟卷烟产品的吸味。此外,以前延安分厂一些高档牌号的卷烟,为了保证吸味的纯净,不添加梗丝和膨胀烟丝。现在,通过对梗丝和膨胀烟丝用生物加酶技术进行处理,将它们加入卷烟中,不但可以保证吸味不变,而且大大降低了生产成本。
 
    2005年,延安分厂为此项技术申请了国家专利。凭借这项专利技术的应用,延安分厂的卷烟市场由原来陕北的延安、榆林等地,扩展到陕西全省,并开始走出陕西向省外辐射,延烟品牌的价值得到了进一步提升,市场竞争力有了很大提高。
 
    巧借外力 以我为主搞创新
 
    延安分厂在坚持以我为主搞创新的同时,非常注重对外界成熟技术的借鉴和利用,通过与一些科研部门、厂家的合作,不断吸收外来先进技术,实现自身的发展。
 
    卷烟过滤嘴与卷烟产品的质量有密切的关系。延安分厂主打品牌之一的醇和“延安”在市场上深受消费者欢迎,但醇和“延安”所使用的滤嘴并非延安分厂自己的产品,一旦这种滤嘴供应出现问题,醇和“延安”这个品牌的卷烟就会受到很大影响。而如果延安分厂换用自己的产品,丝束的单、总旦数的不同,将很容易造成卷烟吸味上的差异,影响消费者对产品的认同。
 
    2003年,延安分厂科研所成立了攻关小组,意在解决醇和“延安”的滤嘴替代问题。
 
    攻关小组经过慎重的考虑认为,单靠延安分厂自己的技术力量来完成这项任务将会十分费时费力,只有借助外来力量,才能在相对短的时间内完成这个课题。于是,他们与一家技术力量雄厚的企业进行联合攻关。经过反复论证试验,他们决定将壳聚糖这种聚阳离子电解质加入滤嘴当中,利用其带有的阳电荷,有效地吸附(中和)自由基。这项技术的创新,不仅达到了降焦减害的目的,而且在压缩了成本的情况下还使卷烟的质量有所提升,确保了更换滤嘴后产品品质的稳定,使醇和“延安”这个品牌在市场上焕发出勃勃生机。
 
    小改小革 细微之处见精神
 
    “我们延安分厂每年都会有十几项小改小革,这些小改小革看上去好像不是那么显眼,但越是细微之处,越能彰显出我们延烟人的自主创新精神。”延安分厂设备科副科长刘伟这样告诉记者。
 
    延安分厂二车间原有的一台GDX2和五台YB43硬盒包装机组所生产的烟包内框纸尺寸均为36.6mm,而另外的FOCKE机组生产的烟包内框纸(1999年进行过改造)尺寸为31.4mm,两者相差5.2mm。延安分厂并没有小看这“微不足道”的5.2mm,他们对GDX2、YB43机组进行了小规模的技术改造,在不影响质量的前提下,不但统一了车间所有硬盒包装机组烟包内框纸尺寸,而且最大程度地降低了内框纸的消耗。经测算,这项微小到5.2mm的技术创新,每年可以为企业节省80万元左右的资金。
 
    延安分厂的生产设备在行业内只能算是中等水平,制丝线更是“七五”技改的成果,如今已比较落后。但延安分厂正是靠这些中等水平,甚至相对落后的设备,不断刷新着建厂以来的产量记录。在这其中,延安分厂广大干部职工凭着自力更生的精神,坚持不懈地进行小改小革,为企业的腾飞作出了不容忽视的贡献。
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