福建中烟龙岩烟草工业精益管理工作纪实

2016-09-22来源:中国烟草

  如今,起源于上世纪80年代的精益管理概念已不是什么“新鲜事”,在诸多制造业领域早已进行了多年的探索与实践。不过,在互联网思维深入影响、智能制造要求不断提升的今天,开展精益管理工作,显然不能再把几十年前的“标准动作”奉为圭臬。因此,福建中烟龙岩烟草工业有限责任公司(以下简称“龙岩烟草工业”)坚持结合企业自身特点,探寻符合实际情况的精益管理之路,圆满完成了降本增效目标任务,更在行业内开展了全新的精益探索。

  造氛围:全员参与 重点突破

  精益管理并不是“阳春白雪”,只和企业中的某几个人相关,而是一项涉及全员的重要活动。在企业内宣传精益理念,营造精益氛围,调动起广大基层职工的积极性,让大家都能积极参与到全员改善活动之中,是大多数企业开展精益管理工作的共同做法。

  “调动起大家参与精益管理的积极性,就要达到‘去中心化’的目标,即让每个人都能参与其中,不同个体可以顺畅连接。为此我们借鉴互联网思维和网络游戏特征,自主设计了改善创意管理平台。借助这个平台,每位员工都能提供提案、评价提案,并且能分享自己在工作中积累下的知识与经验。”龙岩烟草工业企业管理部部长罗旺春向记者介绍,“我们在建设平台的过程中注重降低‘门槛’,员工的改善提案只要经过中层主管领导审核后就能同大家‘见面’。”

  可以参与并不等同于愿意参与,要激发起广大员工的参与热情,必须要有相应的机制做保障。因此,在搭建平台的过程中,龙岩烟草工业就着手完善企业现有的激励机制,对于提出改善提案、参与完善方案、主动分享知识等设定相应分值,并将此与个人绩效、部门绩效挂钩,很好地调动起了员工的参与积极性。

  截至今年上半年,龙岩烟草工业共搜集改善提案3581条,改善创意方案1923条,实现改善成果1198个,并分享了各类知识上千条,员工的参与热情高涨。

  但就在这一片“欣欣向荣”之际,龙岩烟草工业制丝车间主任钟文焱仍看出了其中的问题:“参与的还是年轻人居多,很多老职工的热情仍没被调动起来。大家都知道‘高手在民间’,因此必须让这些经验丰富的‘高手’脱颖而出。未来,我们将充分发挥‘一点课’的作用,多给这些高手‘现身说法’创造机会,同时针对现有的标准作业流程,让老职工们结合实际提出改善意见,将他们脑海中的知识宝库分享给所有人,真正促进企业精益管理工作取得新成效。”

  挖数据:量化呈现 快速改进

  精益管理带给龙烟人的改变,不仅仅是全员积极参与的精益氛围,更有对数据挖掘使用的重视。

  数据是大数据时代最有价值的资源,“去中心化”的发展愿景,也要求一切以数据说话,充分挖掘出数据背后的价值,才能让精益管理工作切实发挥出作用。但值得注意的是,尽管企业每天的生产运营都会产生大量数据,但在以往“结果导向”的氛围下,大家看重的是结果而非过程,认为过程中产生的数据“无足轻重”。

  “精益管理要发现问题、解决问题,而问题往往就隐藏在数据之中,因此我们着力开展数据化表达和精确化分析,构建起生产绩效测量分析平台,不断强化全员‘用数据来说话、用数据来管理、用数据来决策、用数据来创新’的意识。”罗旺春说。

  顾名思义,数据化表达就是利用量化的数据,来衡量各项工作的进展:提问题要有数据分析、提供方案要有数据支撑,解决问题要通过数据证明。“这样做的另一个好处在于较好地核对了数据的准确性,如果数据‘有水分’,问题定位不准确,那之后所有动作都会‘跑偏’,不能解决任何问题。”钟文焱补充道。

  精确化分析,则是利用生产绩效测量分析平台,对于反映精益生产综合绩效的重点指标进行多层次、多维度分析,以期实现对生产短板的快速、精准定位,并及时改进,引导工厂在优质基础上实现生产的“高效”“低耗”。

  2015年新一轮技改后,龙岩烟草工业制丝车间的日工作时间较以往普遍增加了3个小时,产量没有增加,技改后的新设备理论运行效率更高,为何工作时间不降反增呢?制丝车间利用分析平台,对于所有涉及指标进行系统分析后发现,工作时间的增加是因为设备停机时间延长造成的。

  “分析下来,主要是非计划性停机时间相比以往大幅增加。而造成非计划性停机的原因有设备自身故障、生产批次不合理、动力保障不足等,也有人工操作不当导致的停机。明确了这些问题后,我们再分门别类地去解决问题,无论是维修设备、调整生产计划还是改进操作方式,都能有的放矢地迅速改善。”制丝车间副主任卢洪光向记者介绍,“一切以数据为准,不但定位问题更快捷,解决问题的效率也大幅提升,经过两个月的调整,目前制丝车间平均工作时间已基本恢复正常。”

  “最欣慰的就是找到了这几项‘人为失误’的问题,大家不再把生产中的问题都推向设备、排产、工艺等客观指标上,而是能看到自己身上的问题,不再回避自己的主观错误,这是开展精益管理工作带给基层员工的最大改变。”钟文焱认为。

  求长效:优化流程 着眼长远

  精益管理不能只是一阵风、一片雨,必须长期发挥作用。如何建立起可以持续发挥作用的长效机制,成为龙岩烟草工业仔细思考的问题。对此,罗旺春解释说:“具体说来,‘长效’的目标就是无论人员岗位变动、不同人员工作方式影响、企业生产经营方式的变化,这套机制都能长期发挥作用。”


  营造全员精益的良好氛围、充分挖掘数据的价值,都是为了实现“长效”,除此之外,龙岩烟草工业还从优化内部流程着手,理顺了企业管理流程。其中原因不难理解,当今时代,企业发展的内外部环境不断变化,企业内部的工作流程也需要随之改变、优化。为了达到这一目的,龙岩烟草工业引入ARIS流程优化工具,并搭建流程管理平台,历时3年时间,系统梳理了每项流程,初步打通标准体系、职责体系、绩效体系与流程体系之间的关系,促进企业由职能管理向流程管理转变。

  “通过流程梳理,我们筛选出大量的无效流程,实现了轻装上阵,更关键的是打破了职能管理模式下的岗位壁垒,与某一流程相关的所有人员都要对此流程服务、负责,杜绝了互相推诿责任的情况出现,而且每季度都以部门为单位对涉及的流程进行自查,并纳入部门绩效考核之中,以期实现实时调整。”龙岩烟草工业企业管理部工作人员徐楚昆介绍说,“流程优化不但让现有流程更贴近企业发展实际,而且无论谁来做,无论用什么工作方式,都必须严格按照流程开展工作,很好地达到了‘去中心化’的目的。”

  机制的“长效”只是手段,持续发挥作用甚至能够及时“预警”才是目的。通过对近一年的数据分析和对各岗位流程的剖析,龙岩烟草工业制丝车间发现,近一年来电气故障占车间全部故障的70%左右,成为制约生产效率提升的瓶颈。

  “电气故障不同于机械故障,定期检点等传统方式很难发现故障风险,而且在模块化的电气设备中很难迅速锁定问题,解决起来也更加繁琐。”钟文焱介绍说,“可以预见的是,随着智能制造水平的不断提升,未来设备中电气元件将越来越多,出现问题的隐患也随之增加。得出这样的结论后,我们就可以在现有人才培养、未来人才招聘等工作中提前布局,为企业未来的发展打下更坚实的基础。”

  聚“精”方可会“神”,得“益”可以忘“形”。低调务实的龙岩烟草工业,通过一系列贴近企业实际又极富创新精神的工作,在行业内走出了一条精益管理新路。可以想见,随着工作不断推向深入,龙岩烟草工业必将在精益管理实践中带给行业更多惊喜。

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