红云红河集团昆明卷烟厂QC活动小记

2016-09-07来源:东方烟草报作者:彭涛

  QC小组活动立足于解决生产中的实际问题,是企业提质降耗、降本增效的重要载体,也是员工能力素质提升的重要途径。

  经过多年总结和积累,云南中烟红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂QC小组活动具备了比较成熟的实施流程和管理模式。近年来,在工厂 QC小组活动中,员工们主动担责、当仁不让,参与活动的员工思考问题、解决问题的思路更加清晰,能力普遍提升,QC小组活动为企业降本增效注入了新动力。

给设备做个“搭桥手术”

  “穿梭车是我们生产中的重要工具,配方库和成品库的穿梭车如果发生故障,很快就会影响到生产二部、生产三部的生产。就算把故障车辆抬出轨道,其他小车仍然动不了,因为MCT(环形穿梭车调度系统)里的错误信息删不掉。”生产四部中修组电工杨蔚介绍,故障环形车很难在短时间内修好,因此让轨道上其余小车尽快恢复正常工作就成了解决问题的关键。

  作为生产四部的技术“大咖”,系统维护工王文才提出了自己的设想:“开发一个程序,让这个问题可以一键解决!”2015年3月,昆明卷烟厂阿尔法QC小组15位在不同库区从事相关工作的成员聚集到了一起,围绕这一难题展开了攻关。

  “MCT里的程序几乎不可读,我们何不给系统做一个‘搭桥手术’?就好像给供血不足的心脏打开一个新通道,我们重新编写一个程序组件,让它绕过MCT控制PLC(可编程逻辑控制器),并通过接口与MCT保持联系。”讨论过程中,杨蔚打了一个比方。

  为弄懂MCT中每个数据块的作用,电工一点点尝试,告知系统维护工需要更改的关键点;系统维护工编写好程序后,再由电工测试程序是否有效……小组成员间的密切合作,确保了项目的顺利推进。

  项目完成后,小组成员王文才自豪地说:“从人力成本的角度来核算,这一项目一年只节约了5544元。但是从设备效率的角度来看,环形穿梭车故障处理效率提高了239.8%。而且我们的程序不仅对环形车的PLC管用,只要稍微改变参数就可以应用在其他设备上。”

  阿尔法QC小组成员大多在班组一线工作,为了做好项目,大家经常加班加点,有时下了夜班还要聚在一起开会讨论。争论是常有的事,意见不统一的时候怎么办?QC小组坚持让数据说话。通过参加活动,小组成员的数据思维能力和问题处理能力得到了提升。

“既要价格便宜又要疗效好”

  TOBSPIN切丝机是昆明卷烟厂生产二部的A类主机,由于设备烟叶回收系统存在缺陷,导致频繁报警停机,造成生产中断。2014年7~12月,切丝机烟叶回收单元平均故障为13.7次。

  每当切丝机回收单元出现故障,烘丝机就会出现料头料尾增多、水分大幅波动等情况,造成极大的质量隐患。

  “我们有10台切丝机,每月因为烟叶回收单元堵塞造成的损耗量很高。工厂的工作主线是提质降耗、降本增效,而单箱耗烟叶量的指标一直下不来,这其中切丝机叶耗问题尤为关键。”昆明卷烟厂和谐创新QC小组组长吴涛介绍,“不仅如此,切丝机回收单元里的烛式滤芯无法清洁再利用,每次堵塞后烟叶都会堆积在排链底部,造成排链磨损,而更换配件的费用偏高。”

  为解决切丝机回收单元堵塞问题,2015年1月以来,项目组尝试了定时清洗和更换滤芯、增大风机功率等十多种方法,可惜都失败了。

  “项目实施的两年多里,我们反复做过许多次试验,为了找到合适的替代材料,甚至尝试用过女士丝袜代替滤网。”

  “设计成熟以前不可能直接让外单位加工,这样成本太高了。”

  “勤俭持家是本分。先用旧零件试着加工才是最好的选择,这样周边的旧货市场成了我们常去的地方。”

  ……

  回忆起项目实施过程,小组成员都深有感慨。

  最终,在全面考虑经济性、实施性、可靠性等因素后,项目组采用了气动反吹式方案,设计制造了一个新的烟叶回收单元。吴涛说:“我们坚持‘既要价格便宜又要疗效好’,使用价格便宜又耐用的纸质滤芯替代以前的烛式滤芯后,降低了滤芯成本,而且排链也不再需要了。”

  经过试验,新装置使切丝机每月故障次数下降为2次,每次故障处理时间在10分钟以内,不会再造成烘丝断料。项目全年可节约备件消耗71.8万元,减少烟叶原料损耗93.5万元。

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