靶向性攻关 乌兰烟厂有效降低制丝加工过程物料损耗

2017-12-18来源:乌兰浩特卷烟厂作者:胡泊

  烟草市场消息 近日,乌兰浩特卷烟厂第二届“精益改善达人”揭晓,工厂制丝车间《降低制丝加工过程物料损耗》项目负责人获得一等奖。

  《降低制丝加工过程物料损耗》按照精益C++管理模式过程管理要求,按照“流程梳理—识别改善源-开展改善工作-评价改进-成果巩固与推广”的实施路径,开展降低制丝加工过程物料损耗的精益改善工作。

  由于乌兰烟厂制丝车间采用“两头一尾”即“叶处理段和梗处理段两处汇总到掺配加香处理段”的生产加工布局,制丝线流水作业,加工路径长,卷烟生产过程中存在生产造碎、物料积存、过程落料、筒壁粘料等现象,物料损耗较大的问题。该项目负责人发现问题后,制定精益改善计划,通过对生产流程中的叶片处理段、叶丝处理段和梗处理段3部分进行排查,每天现场抽取一个批次物耗数据采集。

  经过半个月阶段性调查后,对有可能造成物料严重损耗8个因素进行确认并验证,发现刷辊毛刷夹杂烟叶、中间没有过渡轴、皮带没有刚性支撑、蒸汽喷嘴与料液喷嘴相互制约4处为主要要因。经小组人员研究决定,采用靶向性攻关,对识别的改善源逐一改善。

  经过两个月改善试验,项目小组改造了喂料机后侧板、安装了皮带过渡轴、增加了尼龙衬板及调节丝杠、改变了蒸汽喷嘴喷射方向,使物料消耗从改进前的19.07kg下降到4.43kg,并有效解决了翻箱喂料机漏料、切片前皮带烟叶造碎、风冷丝机高速带叶丝造碎、梗丝加料料渍丝的问题,由于建立了相应控制措施,过程控制效果稳定。

  该项目通过技术手段改造设备存在缺陷,将降低物料损耗工作落细落小,对要因项进行逐个攻关,改善效果明显,为工厂降本增效作出了贡献。

  近年来,降费用、降消耗、降成本的“节流”方式来促进增长已成为趋势,乌兰烟厂以精益管理体系为统领,以“更科学、更精准、上水平”为目标,深入推进精益管理,精益管理评价工作全面覆盖,各生产车间和相关部门立足岗位实际,积极开展精益项目,将降本增效工作落到实处,为实现工厂精益管理目标提供有力保障。

相关时讯